





该试验装置以山西省350MW燃煤电厂为背景,采用除尘设备为原型。电场的截面积是260m2。有两个电场。试验台的模型尺寸与实际尺寸1:14成比例地减小。样机的技术参数为:(1)烟气量:1294652m3/h(2)电除尘器的有效流面积:2X260m2(3)电除尘器的电场高度:13m(4)电除尘器的电场长度:3m(5)总积尘面积:15600m2(5)6)袋面积:33220m2(7)袋数:8064。
除尘设备模型由有机玻璃制成。前后部为喇叭口、电极除尘区、袋除尘区、出水口、引风机等。有8个测速截面,分别是18个截面。试验模型尺寸比2X350MW电站袋式除尘器的14:1缩小。实验中,采用网格法和热线风速计对试验段进行速度测量。不加多孔板的主要速度测量截面(截面2)的速度分布。结果表明,除尘设备内速度分布不均匀,相对速度偏差为82%。速度分布规律表明,上部速度大,下部速度小,中部速度接均速度,中部速度右侧较低。速度分布不均匀的根本原因是压力不平衡。气流从喇叭口流出并在周围扩散,但是由于袋式过滤器占据了除尘设备的中下部分,气流的动压向上扩散增加。由于进气烟箱上下膨胀角分别为45°和68°,下倾角大于下部气流,阻力较大,因此下部动压小于上部动压,上部速度较大。f段2和气流分布下部的较低速度。另一方面,面粉厂除尘设备,由于进气烟箱内的膨胀角较大,气流在内部会形成大量的湍流涡,从而产生恒定的摩擦和碰撞,加剧了内部气流的不均匀性。电袋除尘器的内部速度分布是电袋除尘器的重要参数。它对于提高除尘设备的效率、提高除尘设备零件的损伤程度和提高布袋的使用寿命具有关键性的影响。例如,气流的不均匀分布不仅会降低系统的效率,而且会在袋式除尘器区域内冲刷出袋式除尘器,造成袋式除尘器的损坏,造成巨大的成本浪费。烟气速度的不均匀也会造成袋式除尘器除尘区内的二次扬尘,甚至造成整个系统的堵塞和腐蚀,除尘设备厂家,从而降低系统的效率。有必要对气流进行优化和调整。
电厂除尘设备在发电过程中将烟气中的有害气体、颗粒物和粉尘分离出来,湿式除尘设备,以保护环境。与其它除尘设备相比,电除尘器具有能耗低、、烟气处理量大的优点。除尘设备的步骤分为三个步骤:步是通过高压电场电离燃煤烟气,电晕放电产生大量的正离子和电子;第二步是通过正离子和电子与电晕区中性分子的碰撞向尘埃粒子充电;第2步是通过高压电场电离燃煤烟气;第二步是通过电晕区中性分子的碰撞向尘埃粒子充电。第3步是将带电粉尘粒子在电场作用下移动到极性相反的电极上,将其沉积在电极表面,当电极板上的粉尘达到一定厚度时,用振动器对电极板进行振动,使电极板上的粉尘落入灰斗中。放电。
除尘设备是一种新型的电除尘器,其粉尘量大,可在灰库集中收集,汽车直接运走。上部结构、下部支撑结构和大型灰库是一种新型的电除尘器,其内部结构复杂,质量和刚度大,相对集中。主体结构的结构形式一般为框架结构,下部支撑结构一般为斜撑框架结构,巨型灰库结构为壳体结构。由于大型灰库容量大,为了减小其,将大型灰库放置在钢支架的平台支架上。除尘设备下部的钢支架承受来自主体结构的恒载、活载、风载和垂直荷载。由此可见,下部钢支撑是承受上部荷载的关键。钢支架设计是否合理,关系到除尘器的安全稳定运行。除尘器的钢支架为带中心支撑的钢框架。
通过半个除尘设备整体的模拟计算,发现采用不同开口的均匀分布板可以大大优化集尘器内的流场。除尘设备通过试验发现,当过滤风速控制在1.Om/min左右时,不仅在袋式除尘部件处理气体的能力范围内,而且不会增加投资成本。由此可见,物理模型试验方法可以节约和有效地研究袋式除尘器内部的气流分布。模型试验基于相似性原理。
如前所述,数值模拟的结果是否正确,是否与实际生产中遇到的问题相同,都需要通过物理模型试验来验证。物理模型试验结果可以更新数值模拟方法,修正模型问题,提高数值计算的精度。通过相似性原理和相似性判据,使模型试验更接近原型的实际情况,减少模型试验引起的试验误差。对于流场运动模型,除尘设备主要基于三种相似性原理,即几何相似性、运动相似性和动态相似性。除尘设备中的流体是电厂烟气。在集尘器内部流动过程中,除尘设备,温度、压力差变化很小,可以忽略不计。流动中的流体可以看作是不可压缩流体。由于试验模型材料和系统结构的限制,采用室温单相流空气介质代替电场烟气进行试验,满足相似原理和相似准则,具有较高的参考价值。
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